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铁钢(金烨钢铁炼钢厂铁钢比再创新低)
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发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
自2月18日单高炉生产以来,炼钢厂通过对标找差、改变工艺操作、调整入炉料结构等措施,全力降低铁耗,在努力实现860kg/t的基础上,针对降低铁耗进行全方位攻关,截至目前,铁耗降低至835kg/t,创单高炉生产以来最低水平,为公司节铁增钢做出了贡献。
铁钢比是制约炼钢产量的关键因素,尤其在铁水紧张的情况下,有效降低铁钢比对增产增效起着积极的作用。降低铁水单耗,提高废钢比,不但可以有效提升钢产量,减少铁矿石等原料的消耗,同时减少了废水、废气、废渣等的排放,具有良好的环保效益。
为有效降低铁钢比,炼钢厂厂部召开降铁耗专题攻关会,组织相关人员在巩固现有措施和成绩的基础上,从技术措施、生产组织、现场操作方面进一步完善了攻关措施,多角度、全方位考虑降铁耗的举措。
一是优化废钢结构,稳定废钢收得率。为保证废钢装入量,废钢组多措并举,严把废钢质量关,对于回收率低、品位偏低的废钢统一集中管理,合理搭配,确保了单炉产量不减。二是推行高效精准的操作法。冶炼操作上继续采用单渣少渣冶炼工艺,终点控制采用高拉碳、一倒命中操作法。不仅可降低终点钢液和炉渣氧化性,保证溅渣护炉效果,而且根据铁水硅、磷含量合理控制石灰、白云石加入量,减少渣量,有效减少热量损失。三是加强岗位练兵、推行标准化操作。通过每天班后会的技能培训,加强炉长、摇炉工的节铁增钢意识,并对每炉入炉金属料的热量平衡认真计算,每班对高炉来铁成分进行分析,减少压钢时间、降低出钢温度、精打细算减少热量损失等措施实现降铁耗目的。同时,针对攻关措施细化完善了奖励制度,将指标分解至班组、落实到岗位,每班通报铁耗完成情况,未完成的逐个炉次分析原因并制定有针对性的改进措施,有效调动了职工的工作积极性,为进一步降铁耗加油助力。
来源:金烨钢铁
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